Az ügyfél számára a legmegfelelőbb tömítés kiválasztása
Végrehajtjuk az ügyfél számára a saját berendezése tömörségi tulajdonságának analízisét, és felajánlunk az esetleges optimalizációt. Ezt az analízist biztosítjuk minden típusú tömítéshez.
- Karimatömítések
- Forgógépek tömítései
- Szerelvények tömítései
- Egyéb
Hogyan csökkentjük az ügyfél költségeit
1.Új műszaki megoldás
A csatlakozás konstrukciós változtatása, tömítés típusa, meghúzó nyomatékok és szerelési útmutatók.
2.Tömítés hosszabb élettartama
Olyan tömítés, ami sokkal tovább bírja az adott berendezésen.
3.Olcsóbb tömítés típus
Olyan tömítés kiválasztása, amely olcsóbb, ám biztosítja a megfelelő üzemeltetést.
Esettanulmányok
- Üzemeltetési költségek csökkentése NRA típusú szivattyúknál
Tömszelence zsinór kiváltása mechanikus csúszógyűrűvel
Alkalmazás: NRA szivattyú, 22kW, szünetmentes üzemelés, vizes anyag
Jelenlegi szituáció
- Tömítés tömszelence zsinórral
- Gyakori karbantartás
- Közeg szivárgása, környezetének szennyezése
- Dolgozók esetleges veszélyeztetése
Felajánlott megoldás
- Mechanikus csúszógyűrűvel való tömítés
Végeredmény
- Tömítés hosszabb élettartama
- Idő- és pénzspórolás
- Cseppenésmentes üzemeltetés
- Emeltebb üzemi biztonság
- Alacsonyabb vízfogyasztás
A tömítés optimalizációja után a következő megtakarítások valósulhatnak meg:
- Első 4 év a váltás után: 42 200 CZK/év megtakarítás
- Következő 4 év: 44 700 CZK /év megtakarítás
Ügyfelünk tömszelence zsinórokat használt a szivattyúk tömítéséhez. Gondot okozott a sűrű karbantartási igény és a közeg szivárgása, amely szennyezte a környezetét a szivattyú körül. Ez az állapot emelte az üzemi baleset lehetőségét. Nem hagyható figyelmen kívül a puha tömszelence zsinór üzemeltetésének köszönhetően a magas vízhasználat. Ügyfelünk jelenleg mechanikus csúszógyűrűvel üzemelteti a szivattyúit, amelyek élettartama 4 év. A felújítás javítókészlettel történik, amelynek az ára 15 246 CZK.
Jelenlegi állapot
48 553 CZK / év Tömszelence zsinór:
1 kg = 10 m (1,6 g/cm3) = cca 4000 CZK. Zsinór 12x12 mm.
Hüvely átmérője 60mm = kb. 200 mm 1 gyűrűre
6 gyűrű a hüvelyben = kb. 1200 mm, azaz 480 CZK.480 CZK Hüvely:
A hüvelyt egyszer vagy kétszer kell évente cserélni.1500 CZK Folyamatos karbantartás:
A szivattyú igénye hetente min. 30 perc meghibásodás nélkül,
azaz évente 26 óra. Átlag fizetési igény bruttó 200 CZK/óra,
azaz 5200 CZK / év.5 200 CZK Közeg szökése:
Csepegés kb. 30 köbméter közegveszteség.
Víz ára kb. 40 CZK köbméterenként.1 200 CZK Csapágyak:
A víz jelenléte a csapágy kenési rendszerében 0,002%-ban csökkenti
csapágy élettartamát, 48%-kal (adat a Mobil oiltól),
épp ezért szükséges az évi egy csapágycsere, ami 1200 CZK.2 400 CZK Energia:
A zsinór visszafogja a motor teljesítményét nagyjából 4-8%-kal.
Ha a 4%-ot vesszük alapul egy 22 kW-os hajtásnál, akkor az éves veszteség 7708 kW/év.
1kW áram 4,9 CZK, így az éves veszteség 37 773 CZK.37 773 CZK Felajánlott megoldás
10 164 CZK / év Mechanikus csúszógyűrű:
POWERseal CX10-60-TC/TC-V25 410 CZK / 4 év Javítókészlet ára: 15 246 CZK / 4 év - Szerelőnyílások tömítése
Szerelőnyílás gőzkazánon akrilsav gyártásánál
Jelenlegi állapot
- Alacsony mennyiségű csavar a karimakötésen.
- Tömítés alacsony visszarúgási értékkel.
- Nagy felületű tömítés.
Felajánlott megoldás
- Tömítés típusának változtatása
- Meghúzó nyomatékok kiszámolása
- Csavarok alapanyagának változtatása
- Anyagok beszállítása
- Szakszerű kivitelezés
Végeredmény
- Garancia a kötés tömörségére – bizonylat a meghúzásról
- Tömítés hosszabb élettartama
- Szünetmentes üzemeltetés
- Idő és költséghatékonyság
Szerelőnyílás utánhúzása
Lezárt szerelőnyílás
POWERgraf COR szalag használata, köszönhetően a tömítőfelület egyenetlenségeinek
Részlet az egyenetlenségekről
Ez a szerviznyílás folyamatosan gondokat okozott az ügyfelünknek, főleg a kazán indításakor és leállításakor. A csatlakozás fő problémái közé tartozott a kis mennyiségű csavar használat. Ezáltal nem volt elegendő a fajlagos erő, amit a tömítés igényelt volna.
A kivitelezést komplex felmérés előzte meg, amely tartalmazta a nyomatékok kiszámolását és a megfelelő tömítés kiválasztását, befolyásolva az új alapanyagú kötőelemeket. Ezek a kötőelemek DEPAC fémmentes pasztával voltak kezelve. A POWERgraf HP Premium tömítés méretének kiválasztása közben ügyeltünk arra, hogy az üzemeltetés bármilyen fázisában elegendő legyen a tömítésre gyakorolt fajlagos nyomás. Ennek köszönhetően magasabb tömörségi osztályt értünk el.
A helyszíni kivitelezés folyamán észleltük a tömítőfelület sérüléseit. Ezek kompenzációja miatt alkalmaztuk a POWERgraf COR szalagot. A keletkezett elsődleges problémák orvosolása után megkezdtük a szerelőnyílás vezérelt meghúzását az előre kiszámolt nyomatékokra. Ezeket a műveleteket hidraulikus berendezéseinkkel végeztük el, majd átadtuk a meghúzási bizonylatot. Következett a nyomáspróba, amely sikeresen lezajlott.
Köszönhetően ennek a megoldásnak most már biztosítva van a szerelőnyílás tömörsége a tervezett karbantartói megállástól a megállásig. Előző években ügyfelünk többször kényszermegállásra kényszerült, az üzem többi részével együtt, az említett szerelőnyílás szivárgása miatt. Köszönhetően e probléma megoldásának, ügyfelünk több más problémás karimáját is felújítottuk.
- Tűzhely tömítésének optimalizálása
Tűzhely tömítésének optimalizálása
Jelenlegi állapot:
- Grafit tömítésének tömítetlensége
- Körülményes tömítéscsere
- Nem vezérelt meghúzás
Felajánlott megoldás
- Tömítés típusának változtatása
- Meghúzó nyomatékok kiszámolása
- Anyagok beszállítása
- Szakszerű kivitelezés
Végeredmény
- A kötés garantált tömörsége – meghúzási bizonylat
- Tömítés hosszabb élettartama
- Szünetmentes üzemeltetés
- Idő- és költséghatékonyság
Ügyfelünk megoldást keresett gyakran előforduló tömörtelenséggel kapcsolatos problémájára egy nagy átmérőjű melegítőnél. Meglévő tömítésként egy szegmentált grafit volt használva, amely köszönhetően a melegítő nagy átmérőjének a használt üzemi nyomásnál tömörtelenségeket mutatott ki. Problémákat jelentett a szegmentált tömítés alkalmazása és a cseréje is.
Figyelembe véve a nagy átmérőt, DynaGraph (2270 x 2241,4 x 3,2 mm) tömítést javasoltunk osztósíkkal. Ez a tömítés úgy volt tervezve, hogy ellenálljon az üzemi nyomásnak és a ciklikus hőmérsékletváltozásoknak.
Szereléskor ügyfelünk díjazta a sokkal egyszerűbb alkalmazást, köszönhetően annak, hogy ez a tömítés egy részből áll, formájában pontosan illeszkedve a hőcserélő kialakításához.
A kivitelezés végeredményeképpen ügyfelünk elégedett volt a szerelés egyszerűsítésének és a tömítés paramétereinek is köszönhetően. Ennek hála a tömítés sokkal ritkábban igényel cserét, így ügyfelünk időt és pénzt megtakarítva már több éve tőlünk veszi a tömítéseket.
- Menetek összerágásának eltávolítása
Menetek összerágásának eltávolítása
Jelenlegi állapot
- Rozsdamentes kötőelemek meneteinek összerágása
- Komplikált ellenőrzések a berendezésen
Felajánlott megoldás
- Menetek felületi kezelése POWERtorque LFkote 450 száraz kenőlakkal
Végeredmény
- Nem rágnak össze a kötőelemek menetei
- Pénz- és időtakarékosság
Ügyfelünknek problémákat okozott a rozsdamentes acélból készült dugaszok összerágása, amelyeket a hővezető csövek lezárásánál használt. Különböző kenőanyagok használata mellet is jelen volt ez a probléma. Ez megnehezítette a berendezések rendszeres ellenőrzését, főleg időveszteség, és ennek köszönhetően költségveszteség okából.
Megoldásként felajánlottuk a POWERtorque LF kote 450 száraz kenőlakkot. A felületek, a menetes részek és az érintkező részek egyaránt kezelve lettek. A POWERtorque LF kote 450 kenőlakkal kezelt kötőelemek megfeleltek, így a berendezésen is alkalmaztuk.
Köszönhetően a felületkezelt kötőelemeknek, nem fordult elő többé a menetek összerágása, így ügyfelünk a rendszeres ellenőrzések során jelentős idő- és pénzügyi megtakarításra tehetett szert. Azóta is rendszeresen szállítunk felületkezelt kötőelemeket ügyfelünk részére, tehát megoldásunk sikeres volt.
- Égetőgenerátor tömítése
Égetőgenerátor tömítése
Jelenlegi állapot
- Deformált karimák
- Tömítőanyag kinyomódása a tömítőfelületről
- Karimák egymáson való felülése
Felajánlott megoldás
- Tömítés típusának megváltoztatása
- Könnyű meghúzás és bontás
- Szünetmentes üzemeltetés
- Idő és pénz megtakarítása
A karimák egymáshoz csatlakozó részei jelentősen sérültek, köszönhetően a nem vezérelt meghúzásoknak, így meghúzás közben a grafittömítés kinyomódott a tömítőfelületről, és a karimák peremei egymáson összeültek. Ez nem kontrolált fajlagos nyomáshoz vezetett a tömítésen.
A nem párhuzamos felületekhez kialakított POWERgasket tömítésünk bizonyított ezen a problémás, nagy átmérőjű karimán, ahol a múltban stancolt grafittömítést használtak. Mivel a karima felülete jelentős károkat szenvedett, így a POWERgasket nem párhuzamos felületekhez való tömítését javasoltuk. Ez a tömítés képes kompenzálni a nagy elhajlással és deformációval rendelkező karimákat is, megakadályozva ezek összeülését.
Az általunk javasolt tömítés beszerelésekor POWERtorque LF kote 450 száraz kenőlakkal ellátott kötőelemeket használtunk, amely egyforma mértékben biztosítja a jobb erőátvitelt a karima teljes kerületén. A bevonatnak köszönhetően biztosítva van a kötés bonthatósága és az ismételt meghúzás is.
Köszönhetően ennek a komplex megoldásnak, biztosítani tudtuk ügyfelünk számára a megbízható tömörséget az égőgenerátoron, akadálymentes ismételt bontás és újrahúzhatóság mellett.
- Tömörtelenségi problémák ammónia üzemben
Tömörtelenségi problémák ammónia üzemben
Jelenlegi állapot
- Nem megfelelő tömítési anyag
- Folyamatosan szükséges az utánhúzás
Felajánlott megoldás
- Tömítés anyagának megváltoztatása
- Anyagok beszállítása
Végeredmény
- Megbízható és működő tömítés
- Nem szükséges a folyamatos utánhúzás
- Szünetmentes üzemeltetés
- Pénz- és idő megtakarítás
Az ammóniaüzem modernizálása alkalmából szinterezett PTFE tömítések lettek beépítve a karimákba. Ennek az anyagnak az egyik tipikus tulajdonsága, hogy terhelés alatt, azaz a karimák összehúzása után, folyamatosan elveszti a vastagságát, úgynevezett kifolyással. Tömörtelenség alakul ki, ezért szükséges a folyamatos utánhúzás.
Az ügyfelünk berendezéseire szerkezet-átalakított PTFE POWERflon 20 Pink tömítést ajánlottunk, inert töltőanyaggal. Az inert töltőanyag megakadályozza a tömítés kifolyását a terhelés alatt. A tömítés beépítésre került az általunk ajánlott meghúzási módszer alapján. Végeredményül magas tömörséget kaptunk.
A csatlakozás pedig biztonságosan működik, folyamatos utánhúzás nélkül. Ezt a tömítést azóta is rendszeresen szállítjuk ügyfelünknek.